集團(tuán)公司為了節(jié)約和減少高壓蒸汽和循環(huán)水的使用量,決定為脫氫反應(yīng)器增設(shè)一臺配套高壓CO2加熱交換器。此項(xiàng)任務(wù)必須在脫氫反應(yīng)器返廠之前完成,目的是節(jié)約時(shí)間使新增設(shè)備早日投用,使裝置處于安全運(yùn)行狀態(tài),工藝指標(biāo)趨于合理范圍內(nèi)。
建安安裝分公司認(rèn)真組織人力配置,制定了科學(xué)、可行的施工組織方案和安全施工方案,使整個(gè)施工過程有條不紊的進(jìn)行。因尿素循環(huán)樓在開車狀態(tài)下不允許動火,為了搶進(jìn)度,經(jīng)建安公司與安環(huán)部門協(xié)商后制定了科學(xué)的安全措施和方案:加工了兩塊四氟盲板和數(shù)條四氟螺栓在熱器入口和冷卻器出口,這樣使新安裝的管路和設(shè)備跟現(xiàn)運(yùn)行的系統(tǒng)完全隔離,同時(shí),將焊機(jī)底線直接接到施工的零距離點(diǎn)位。這樣就完全保證了動火的安全性和可靠性,使整個(gè)施工能夠順利完成。其次,本次安裝的高壓管道有φ219*35,φ180*22和φ159*20等不同規(guī)格,合計(jì)80多米,焊接管口約50多道,在正常施工狀態(tài)下,平均一道焊口約6小時(shí)左右,相當(dāng)于一個(gè)焊工施工40天的施工量,加之約4噸的鋼結(jié)構(gòu)組件。面對如此大的焊接量,施工人員不辭辛苦,在30多度的高溫下,加班加點(diǎn),在保證施工質(zhì)量的前提下提高勞動效率,充分彰顯了劉化人吃苦耐勞、不畏艱難的精神風(fēng)貌。另外,由于加熱器和冷卻器的入口閥門完全內(nèi)漏,泄露程度達(dá)到了十幾分鐘就能上升到系統(tǒng)的壓力。這給施工帶來很大的難度和挑戰(zhàn),但施工人員不懼壓力,不怕困難,冒著刺鼻的、幾乎令人窒息的CO2霧氣強(qiáng)行抽加,有時(shí)冒出的白霧籠罩縈繞在法蘭周圍致使拆卸的螺栓都看不清,在如此惡劣的環(huán)境下,兩個(gè)多小時(shí)后,抽加工作順利完成。
此項(xiàng)任務(wù),經(jīng)過二十多天的預(yù)制與安裝,于6月2日上午,系統(tǒng)進(jìn)行試壓、消漏。下午2時(shí)正常投入運(yùn)行。