7月9日凌晨3時(shí)48分,18000Nm3/h空分裝置崗位人員發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品中壓氧、中壓氮流量迅速降低,進(jìn)口膨脹機(jī)跳車;進(jìn)口膨脹機(jī)油泵、排煙風(fēng)機(jī)、噴嘴加熱器瞬間跳車后再次啟動(dòng)至正常;DCS系統(tǒng)發(fā)出大量報(bào)警信息;1#液氧泵(惰轉(zhuǎn)運(yùn)行)、2#液氧泵(負(fù)荷運(yùn)行)、1#液氮泵(負(fù)荷運(yùn)行)、2#液氮泵(惰轉(zhuǎn)運(yùn)行)均跳車、3#清水泵跳車;國產(chǎn)膨脹機(jī)運(yùn)行油泵由1#油泵切換為2#油泵。6秒后,2#液氧泵、1#液氮泵自動(dòng)啟動(dòng)至跳車前運(yùn)行狀態(tài)。崗位人員迅速對分離工況進(jìn)行了跟蹤調(diào)整,并認(rèn)真分析跳車原因,確認(rèn)跳車機(jī)泵具備啟動(dòng)條件后,陸續(xù)開啟3#清水泵、進(jìn)口膨脹機(jī)投入系統(tǒng)、2#液氮泵及1#液氧泵至惰轉(zhuǎn)運(yùn)行狀態(tài),18000Nm3/h空分裝置全面恢復(fù)正常。由于此次事故崗位人員發(fā)現(xiàn)及時(shí),處理果斷得力,18000Nm3/h空分裝置精餾工況未受大的影響,有力地保障了目前特殊時(shí)期生產(chǎn)系統(tǒng)的安全穩(wěn)定運(yùn)行。
隨后生產(chǎn)部、儀表車間、電氣車間、空分車間迅速展開了事故原因分析,經(jīng)查看DCS系統(tǒng)全日志、跳車機(jī)泵歷史趨勢等,進(jìn)行綜合分析對DCS 系統(tǒng)電控柜檢查,確認(rèn)此次18000Nm3/h空分部分機(jī)泵跳車事故原因?yàn)?/SPAN>10#主控?cái)U(kuò)展柜SM902電源模塊故障。
11日,電源模塊備件到廠后,集團(tuán)公司常務(wù)副總經(jīng)理郭文斌指揮模塊更換安裝工作,在經(jīng)過全面的風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)及制定完善的生產(chǎn)應(yīng)急處置方案后,電源模塊成功進(jìn)行了更換安裝,順利消除了影響18000Nm3/h空分裝置安全穩(wěn)定運(yùn)行的隱患。